PE給水管在給水工程中的運用提高迅速,已變成給水工程的理想化材料,可是在安裝過程中常常會造成安裝難題,那在應(yīng)用過程中經(jīng)常會出現(xiàn)的常見故障及造成常見故障的原因是什么?
1.1 材料管理不到位
(1)某新裝PE管道通水3個月后頻繁爆管漏水經(jīng)檢查PE管材和管件不是同一廠家供貨,有一批不是同一廠家同批次生產(chǎn),化學性能不一致,多處熱熔接縫處粘接不牢靠。
(2)某PE管材改造地,因雨雪冰凍天氣和春運影響,PE管遲遲不到場,緊急調(diào)用了庫存的各種PE管材搶修通水后管道多處接頭漏水不斷,施工單位和業(yè)主因此損失慘重。事后查明漏水原因是混用了不同廠家的PE管。
(3)秋季某新裝的PE管通水后當即縱向爆裂。經(jīng)調(diào)查 PE管材露天存放,經(jīng)歷一個夏季高溫暴曬后變質(zhì)變脆性能降低質(zhì)量變差。
1.2 PE管熱脹冷縮后內(nèi)應(yīng)力損壞管道
(1)PE管收縮拉斷伸縮器:2006年7越某日下午剛安裝好的dn200PE供水管道晚上2:00左右,在與鑄鐵三通接口處的伸縮器拉裂,噴涌而出的水流綿延2km多漏水損失超過2000立方。經(jīng)檢驗伸縮器能夠承受12kgf/crn2應(yīng)力(1kgf/cm‘=0.1M Pa)伸縮器為合格產(chǎn)品。事故原因是PE管道熱脹冷縮系數(shù)很大加之管道回填未分層夯實,致使晚上降溫后PE管道收縮拉斷伸縮器。
(2)PE管收縮致使球墨鑄鐵管承口拉脫:2006年冬某日夜間0:00左右與新裝dn200PE管相連的球墨鑄鐵管從承口處拉脫承插間距超過12cm導致水流淹沒附近建筑工地.漏水超過1500立方。事故原因為冬季PE管道收縮,使球墨鑄鐵管里拉出來,導致管道漏水。
(3) 2007年春季,某居民小區(qū)內(nèi)dn200與dn50直管道變徑連接處,dn50PE管道熱脹伸長后,從變徑處發(fā)生扭曲折彎,在高速水流較長時間沖擊下,折彎處產(chǎn)生裂縫漏水。
(4)春節(jié)期間某處給水管廊內(nèi)部積水結(jié)冰后PE管水表接頭處漲裂。
1.3管道安裝不合理
(1)冬季新裝dn100PE管道的dn50支管用戶,白天無水晚上水壓很小。初步分析認為管道漏水,經(jīng)反復(fù)調(diào)查分析,分段開挖檢查都未能找出原岡。最后鋸斷管道接頭,發(fā)現(xiàn)熱熔接頭處熔接過度形成給水排水徑向縮頸,管道過水而積很小,管內(nèi)幾乎被堵死,導致用戶較長時間無水。該段管道試壓記錄究全合格,不經(jīng)過流量分析很難發(fā)現(xiàn)。PE管夏季與冬季熱熔時間要注意掌握,熔接時間過長極易形成徑向縮頸影響過水流量。關(guān)于熱熔對接連接時間 熱熔承插式連接
(2)某PE主管道上用鑄鐵卡具開三通后漏水。經(jīng)查是PE主管道降溫后收縮致使附著的卡具發(fā)生錯位,在三通處漏水。PE管開三通接支管不宜用鑄鐵卡具,建議采用標準PE三通管件,使用電熔套連接。
(3)某dn200PE管道安裝一年半后管底漏水,開挖后檢查原因是管基為未作砂墊層,殘留的扁鐵和廢舊鑄鐵管斷口將PE給水管刺穿。
(4)某PE管從套管內(nèi)部穿越污水井,安裝后僅8個月即發(fā)生脆斷。經(jīng)調(diào)查原因為:套管密封不嚴,溫度過高的生活污水長期浸泡PE管道,致使PE管變性后脆斷。
(5)某漏水管道開挖后,仔細觀察熱熔接口處黏附有少許泥沙,導致管道接頭滲水。該段PE管安裝時適逢揚沙天氣而且現(xiàn)場污水橫流、雜物易黏附到熱熔焊接的管道接頭處。
(6)某PE管道檢修時拆除水表后,兩端管道錯位,無法安裝。檢查原因是管道支墩、鎮(zhèn)墩等澆筑時單側(cè)傾倒混凝土,致使管道扭曲、不同心。
(7)某給水管道開三通時由于主管道上閥門關(guān)閉止水不嚴,致使焊接的電熔套三通接口處有線流水,焊接縫有滲水現(xiàn)象。
以上就是一些PE給水管施工安裝中出現(xiàn)的失誤導致的故障,為了避免發(fā)生重新施工,給經(jīng)濟和人工帶來損失,施工過程中還是要必須嚴格按照標準來施工。
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